高浓度难降解工(gōng)业废(fèi)水高效厌(yàn)氧颗粒污泥反应器(qì)技(jì)术(shù)
适(shì)用(yòng)范围
适用于CODCr浓度高、成分复杂(zá)、难生化降解的废水。
基本原理
该技(jì)术(shù)通过对回流出水的位置(zhì)进行改进,对池体的流(liú)体(tǐ)力学优化,对(duì)三相(xiàng)分离器的(de)独特设(shè)计(jì)以(yǐ)及采用新型控制方式获得(dé)了比传统的(de)EGSB工艺(yì)更(gèng)好的处理效果。
工艺流程
经过预处理的废(fèi)水与来自膨胀颗粒污(wū)泥床反(fǎn)应器(PI-EGSB反(fǎn)应器)的回流水及后面沉淀池的回流污泥(ní)混合后进入(rù)PI-EGSB反应器底部,反应器底部设置布水(shuǐ)装置将水(shuǐ)均匀布置在整个反应器(qì)内。在反应器(qì)内(nèi)有机物被充分(fèn)降解,反应器(qì)顶(dǐng)部设置(zhì)特制的三相分离器将(jiāng)水、污泥和(hé)产生的(de)沼气分(fèn)离(lí),出(chū)水进入沉淀池,经(jīng)过沉淀池将出水(shuǐ)中含有的污泥与悬浮物沉淀(diàn)后,出水(shuǐ)流(liú)到下一级(jí)污水处(chù)理(lǐ)构筑物继续进行处理。三相分离(lí)器分离(lí)的(de)污泥(ní)重新(xīn)沉降至反应器内,沼气经收(shōu)集后(hòu)作为能(néng)源利用。
关键技术或设计特征
通过建立(lì)3D模型进行(háng)了流体(tǐ)力(lì)学方面的模拟试(shì)验研究,着重确定出几种不同的具有良好的分离性(xìng)能的三相分(fèn)离器形式及回流方(fāng)式(shì),以达到废水可(kě)以和污泥及沼(zhǎo)气得以高效分离的目的。
典型规(guī)模
模块化设计(jì),可(kě)以根据水量自由组合,适用(yòng)于各种水量规(guī)模。
推广情况
该技术在重庆华峰化工生产废(fèi)水治理工(gōng)程中(zhōng)成功应(yīng)用。
典型案例
(一)项(xiàng)目(mù)概况
重庆华(huá)峰化工生产废水治理(lǐ)工程设计日处理(lǐ)水量3960m3/d,污水来源(yuán)于该化(huà)工厂的KA装置废水、AA装置废水(shuǐ)及生(shēng)活污水(生活污水的量很少)。2011年3月(yuè)开工建设,于2012年6月完(wán)成调(diào)试并建成投产(chǎn)。
(二)技(jì)术指标(biāo)
项目出水(shuǐ)达到国家(jiā)《污水综(zōng)合排(pái)放(fàng)标准》(GB8978-1996)三(sān)级标(biāo)准要求。KA装置废水:CODCr<3000 mg/L,含环己烷、环己(jǐ)醇、环己酮及微量的苯(běn)。AA装(zhuāng)置废(fèi)水:CODCr<6000 mg/L,含(hán)碳六以下的一元酸、二(èr)元酸,硝(xiāo)酸含量(liàng)小于1.68%(质量(liàng)分数)。利(lì)用本工艺可实现对碳源污染物(wù)的去除(chú)(CODCr≦500mg/L,BOD5≦300mg/L),CODCr年削减量(liàng)为5180t/a。
(三(sān))投资费(fèi)用
该(gāi)项(xiàng)目(mù)总投资约2000万(wàn)元,其中设备(bèi)投资810万(wàn)元,基(jī)建投(tóu)资1190万元(yuán),吨水投资费用为5050元。
(四)运(yùn)行费(fèi)用
根据自投运以来的实际运行情况,年处理污水144.54万吨,年运行费(fèi)用302.1万元,吨水(shuǐ)运行费用2.09元。